眼下,正是古田食用菌加工旺季,在吉巷鄉長輝食用菌烘干廠里,4組30臺熱泵設備同時運作,對新鮮茶樹菇進行集中烘干,干凈整潔的廠房里一片繁忙景象。就在去年,該廠還是用老舊的燒廢菌棒進行烘干,一開工就煙熏火燎,生產越忙超標排放越多。電能改造后,負責人鄭碧芳可以專心搞生產而不用擔心超標排放問題。
古田銀耳產量占據全國90%,全縣開發生產的菌類達36個,從業人員達30多萬人。但是,目前食用菌加工企業大多使用煤鍋爐、生物質鍋爐進行烘干加工,不僅生產效率低、污染重,還存在消防隱患,能源升級換代對整個產業的綠色轉型來說迫在眉睫。
今年以來,國網古田供電公司深入貫徹國家能源戰略,逐步在古田縣各食用菌企業內推廣熱泵、電鍋爐、電烤菌等電能助力設備,為企業上馬電鍋爐創造便利條件,把營業人員下派到企業集聚的村子里,客服、配電、設計等相關專業工作人員組成專項服務小組開展咨詢和辦理業務。
鄭碧芳就是電能替代項目的受益者之一,她在忙碌之余和記者算起了“煤改電”后的一筆“節能賬”:把鍋爐改造成電鍋爐,一來可以節約用地;二來用電設備不是特種設備,不需要每年檢修,也不需要聘請專人去燒鍋爐……
去年10月,當看到國網古田供電公司電能替代工作的宣傳,鄭碧芳就把“煤改電”的想法帶回廠里,但廠子里立刻分成“兩派”,有人堅持主張繼續用鍋爐烘干。
面對不同意見,鄭碧芳決定先購買一臺電烤菌設備試用。一個月后,數據出來了:新購買的熱泵烘干機烘干成本1.2元/斤,烘干成品色澤均勻、朵型好,沒有高溫發紅現象,烘干1斤白木耳只需1度電。而原先鍋爐烘干的成本2.0元/斤,成品色澤不均勻,常有高溫發紅現象。同樣的產品,熱泵烘干機的烘干品在市場上價格能增加0.5元至1元。
用電能有這么神奇?鄭碧芳有點將信將疑,她決定再試用3個月看看較后的對比結果。
3個月過去,較終結果出來了,還是用電的成品好、效益高。數據給了鄭碧芳足夠的說服力和信心,她正式啟動了“電能替代”工程。
鄭碧芳投資300萬元進行熱泵改造,改造原有鍋爐烘干設備為電烤菌設備(熱泵):電烤菌箱40臺,每臺功率10千瓦,新增替代容量400千瓦,實現替代電量120萬千瓦時。
原來企業年產值4000萬元,改為用電后,預計年產值將增加到6000萬元,用電成本維持在180萬元左右,企業效益大幅上升,特別是原來用煤時存在污染和安全隱患消除了,企業及周邊環境明顯改善,產品質量可控了,生產車間環境變干凈了。
清潔能源轉型,發展動力十足。鄭碧芳說:“感謝供電企業推廣電能替代工作。企業電能替代的好處是真正比出來的,實打實地讓員工看到了用電用煤的孰優孰劣,企業的生產經營也因為電能替代實現了綠色升級轉型。”
長輝食用菌烘干廠的“煤改電”項目只是古田縣電能替代、綠色升級的一個縮影。為推進電能替代工作,古田供電主動對接當地政府,促成食用菌熱泵烘干優惠政策正式出臺;推動企業采用熱泵技術進行食用菌種植(以電代柴)。截至目前,該縣已有16家企業完成了電能替代改造,共建設560臺熱泵機組,實現海鮮菇、杏鮑菇恒溫種植,增加用電容量約7500千瓦;計劃推動建成電氣化示范區,完成兩個鄉鎮50家企業的電能替代,實現年替代電量5000萬千瓦時目標。
鍋爐改熱泵后,這家食用菌企業徹底服了!
作者:空氣能熱泵烘干機發布時間:2018-11-05所屬欄目:行業動態返回列表
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